除氧器|新型旋膜除氧器(一種)
連云港市宏慶電力輔機開(kāi)發(fā)有限公司一種新型旋膜除氧器﹥﹥﹥技術(shù)查尋請撥:13861430261﹥﹥﹥更多請訪(fǎng)問(wèn):http://www.hqfj.cn/ http://www.lyg299.com/ http://www.hq6778.com/
國產(chǎn)100MW及以上機組絕大多數配置噴霧填料式除氧器。這些除氧器,特別是100 MW、200 MW機組的除氧器,相當一部分已運行多年,彈簧噴嘴老化失效,內部元件銹蝕損壞;加之70年代前后生產(chǎn)的除氧器填料多采用Ω型填料,其傳熱傳質(zhì)性能特別是氣體擴散性能均不如目前的新型不銹鋼絲網(wǎng)材料,所以不少除氧器的除氧效果明顯下降,有的嚴重超標,特別是在當前電網(wǎng)負荷需求減少,多數機組頻繁運行于部分負荷或低負荷工況時(shí),溶氧超標尤為嚴重。因此,針對這些電廠(chǎng)除氧器改造的迫切要求,推薦采用除氧器內部改造方案,即在除氧頭殼體和水箱殼體滿(mǎn)足設計強度要求時(shí),僅對除氧頭內部關(guān)鍵部件進(jìn)行優(yōu)化改造。實(shí)施內部改造方案的投資僅為更新設備費用的10%~20%,除氧效果完全能夠滿(mǎn)足運行要求,而且由于進(jìn)汽裝置、填料等部件采用了優(yōu)化措施,其除氧效果、負荷適應性、熱經(jīng)濟性等指標更具有吸引力。韶關(guān)電廠(chǎng)200 MW機組除氧器的改造成功地為同類(lèi)設備改造提供了一條經(jīng)濟、簡(jiǎn)捷、有效的途徑。
1 設備概述 通化發(fā)電廠(chǎng)6號機系哈爾濱汽輪機廠(chǎng)生產(chǎn)的200MW機組,配用哈爾濱鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的GWC-670型高壓噴霧填料式除氧器;設計出力670t/h,出力700 t/h,額定運行壓力/溫度為0.49 MPa/158 ℃。除氧器經(jīng)多年運行后,改造前存在的主要問(wèn)題是:(1)給水含氧量嚴重超標且不穩定,如2005年11月為1.8~128.6 μg/L,1996年9月為0.2~15.3 μg/L;(2)Ω型填料散失,運行中Ω型填料經(jīng)常脫落到給水泵入口,影響安全運行;(3)霧化噴嘴彈簧失效且常脫落,失去調節功能。為此,韶關(guān)電廠(chǎng)決定對9號機組除氧器進(jìn)行改造。熱工研究院經(jīng)過(guò)對眾多改造方案的技術(shù)經(jīng)濟性論證后提出除氧頭局部改造方案。 2007年7月在該機組大修期間對9號機除氧器完成了改造。從2007年8月除氧器投運至今,設備運行狀況良好。為了考核、評價(jià)改造后除氧器的熱力性能,由韶關(guān)發(fā)電廠(chǎng)和熱工研究院共同組織人員,于1998年3月進(jìn)行了性能試驗。證明該除氧器改造設計合理,性能優(yōu)良,達到了設計要求,能滿(mǎn)足電廠(chǎng)對給水品質(zhì)的要求,確保機組安全、穩定運行。
2 除氧器內部改造設計 2.1 除氧器結構設計: 除氧器殼體和外部連接管保持不變,僅對除氧器內部進(jìn)行局部改造。(1)對噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進(jìn)行調整、修復或選用新型彈簧噴嘴將其更換;(2)在進(jìn)汽裝置基本結構不變的情況下,對一次蒸汽進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設計,確定蒸汽通流面積;(3)拆除原除氧器的淋水盤(pán)結構,改為五層水篦子,使珠狀傳熱變?yōu)槟顐鳠,增強傳熱效果和不凝結氣體的擴散能力;(4)拆除原除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不銹鋼絲網(wǎng)填料塊代替Ω型散填料。 除氧器內部結構示意圖 
2.2 修復、更換彈簧噴嘴 全面檢查所有彈簧噴嘴,對嚴重損壞無(wú)法調整或修復的噴嘴進(jìn)行更換;對沒(méi)有更新的噴嘴要全部更換彈簧并調整使其與新噴嘴彈簧緊力相當,保證所有噴嘴霧化效果一致。 彈簧噴嘴及彈簧選用同型號的新一代彈簧噴嘴和與之相匹配的彈簧。這樣,現場(chǎng)施工方便、工作量;同時(shí)也能保證彈簧噴嘴的整體霧化效果。 2.3 進(jìn)汽裝置優(yōu)化設計 根據除氧器熱平衡計算書(shū)可知,進(jìn)入除氧器的4段抽汽量為29.89 t/h,而門(mén)桿漏汽、連續排污擴容器來(lái)汽和軸封漏汽總量為7.78 t/h,所以,這里僅對4段抽汽的進(jìn)汽裝置進(jìn)行優(yōu)化設計。為了盡可能地減小現場(chǎng)工作量,在不改變進(jìn)汽管位置和基本結構的前提下,優(yōu)化設計進(jìn)汽通流面積,即在原進(jìn)汽孔數量不變時(shí)優(yōu)化進(jìn)汽孔直徑。(1)原設計進(jìn)汽裝置上共鉆598個(gè)?12孔,在設計的額定工況、大工況及目前運行的額定工況下是合適的。(2)電廠(chǎng)實(shí)際運行參數偏離制造廠(chǎng)性能計算書(shū)中給出的參數,例如,第4段抽汽壓力僅0.8 MPa,而計算書(shū)中給出的除氧器進(jìn)汽壓力則為0.832 MPa,實(shí)際運行的進(jìn)汽壓力為0.72 MPa;所以設計參數與電廠(chǎng)實(shí)際運行工況之間存在較大誤差。(3)9號機除氧器出水含氧量不穩定,這說(shuō)明在額定工況附近除氧器工作基本正常,而偏離額定工況較大時(shí),蒸汽加熱不足,特別是在蒸汽參數偏低、高壓加熱器退出運行或凝結水溫度低時(shí)較為明顯。(4)考慮機組自然老化、高壓加熱器解列、凝結水溫度偏低以及調峰運行等因素,進(jìn)汽裝置原598個(gè)?12孔宜改為598個(gè)?16孔。 2.4 水篦子設計 水篦子設計為5層,采用10號槽鋼100×48×5.3,其間隔為80 mm,均勻分布;每層高138 mm。 2.5 填料選擇 填料層設計高度150 mm,除氧頭內填料體積1.474 m3,選用1Cr18Ni9Ti不銹鋼絲網(wǎng)。將填料層分為16個(gè)獨立的填料塊,方便安裝和維修;為縮短大修工期,填料塊纏繞密度為130 kg/m3。填料塊可向填料生產(chǎn)廠(chǎng)訂做,另外還需要一些不銹鋼絲網(wǎng)散料,用于特殊位置,如除氧頭殼體內填料塊沒(méi)有涉及的圓弧部分等。填料下托架可用原Ω填料層托架,由于采用已包裝的填料塊,故無(wú)需填料上壓板架。
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